二催化在 !,’$ 年增设的再生器水平式内取热盘管,包括 !% 组饱和蒸汽盘管和 $ 组过热蒸汽盘管,设计取热量为 !""&% ./*0。随着裂化催化剂的不断更新,掺渣能力逐渐提高,到 !,,1 年内取热盘管只剩下 1 组饱和蒸汽盘管和 % 组过热蒸汽盘管,利用再生烧焦过剩热与2 (3+ 除氧水换热产生%&$(3+、4%$ 5的蒸汽约 %" )*0 (取热量约 ’2&4 ./*0)。因该系统取热量相对恒定,操作弹性小,难以适应高处理量或大掺渣率的生产要求,再生温度*低仅为 2%" 5,再生剂含碳量 "&!$6 7 ".,降低了催化剂的活性和选择性。因取热盘管安装在再生器内部,检修维护困难。由于盘管泄漏多次停用,导致高温腐蚀,重新启动时又发生热振动。临近改造时此系统外部漏点越来越多,循环水泵泄漏频繁,还因循环水泵出口单向阀严重泄漏造成装置紧急停工。
二催化此次改造以再生器下流式外取热器取代了内取热盘管,利用再生烧焦过剩热与 2 (3+ 除氧水换热,所产 %&, (3+、约 #1" 5的饱和蒸汽与油
浆蒸发器产生的蒸汽汇合,经再生器烟气出口蒸汽过热器后,大部分蒸汽经余热锅炉过热段被再生烟气加热到约 4#" 5并入中压管网,余汽经减温减压器并入低压管网。该取热器设有 ## 组竖立布置的取热管,避免了水平布置的结垢问题;其热催化剂入口不设切断阀以节省设备投资,正常生产靠调节外取热器流化风量或调节下切断滑阀开度来控制再生温度,取热器内催化剂流速低(约为"&! 8*9),取热管易冲刷部位加了耐磨衬里,减轻了催化剂磨蚀和高机械应力;冷催化剂经空气提升管返回再生器,均匀分散到密相床层,避免了床层局部超温。